水泥廠除塵器(水泥廠除塵器設(shè)備)
XX水泥廠布袋除塵器案例,原XX水泥有限公司有1條4000t/d熟料生產(chǎn)線,經(jīng)多次改造,現(xiàn)已達到5500t/d生產(chǎn)水平。原來窯尾配備的是進口的電除塵器,隨著對環(huán)境要求的日益嚴格及該公司對環(huán)境保護的重視,為了保證粉塵的排放濃度達到歐盟的排放標準,該公司對窯尾電除塵器進行改造,改用脈沖噴吹袋式除塵器。袋式除塵器投運至今運行狀況良好。投運初期,除塵器的進出口壓差僅為800Pa,減少了清灰次數(shù),從而進一步降低運行能耗,現(xiàn)今的運行阻力保持在1200Pa以下。現(xiàn)在的袋除塵器運行費用比原來的電除塵器還低,解決了長期以來袋除塵器比電除塵器能耗高的問題。另外粉塵排放濃度一直低于10mg/m3,粉塵排放量大大減少。此外,設(shè)備采用的在線、離線自動切換清灰和檢修技術(shù),可以進行不間斷分室檢修,運行至今,沒有因為除塵器的故障引起主機設(shè)備的停運,隨主機運轉(zhuǎn)率達到了100%,同時沒有其他備品備件損壞的問題。
水泥廠布袋除塵器
該除塵器在XX水泥廠成功投運后,極大地改善了該公司周邊環(huán)境和工人的工作環(huán)境,低阻力運行節(jié)約了窯尾風機的運行電耗,也給公司帶來了很好的經(jīng)濟效益和社會效益。據(jù)XX水泥廠成本核算,除塵器在投入運行的第一年里,為該廠節(jié)約電耗開支約100多萬元,具有很好的社會效益、環(huán)境效益和經(jīng)濟效益。
該除塵器的低運行阻力和濾袋的長使用壽命,大大降低了設(shè)備的運行成本,改變了長期以來袋除塵器運行費用和維護費用高的問題,對減少水泥行業(yè)的粉塵排放總量,改善工藝條件,提高窯產(chǎn)量都具有很重要的意義。