電除塵器運(yùn)行故障實例分析
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電除塵器運(yùn)行故障實例分析
摘要 :文章介紹了某電廠 #5 機(jī)組電除塵器在超低排放改造后出現(xiàn)的一起電除塵器運(yùn)行故障, 通過對該故障的分析,總結(jié)了在滿足機(jī)組燃煤經(jīng)濟(jì)性及超低排放的大前提下,除塵設(shè)備安全穩(wěn)定運(yùn)行的經(jīng)驗和教訓(xùn)。
關(guān)鍵詞 :超低排放 ;電除塵器 ;MGGH ;電暈閉塞 ;運(yùn)行故障
故障狀況
某電廠 #5 爐電除塵器一、二電場的多臺高頻電
源相繼出現(xiàn)“輸出開路”故障跳閘,檢查高頻電源無異常,報警復(fù)位后可投運(yùn),但電源二次電壓接近額定,二次電流低于 100mA,運(yùn)行一段時間后繼續(xù)“輸出開路”跳閘,如此反復(fù),最終機(jī)組停磨、降負(fù)荷后, 電場的參數(shù)慢慢恢復(fù)正常。
故障背景
該電廠 #5 鍋爐為超臨界參數(shù)變壓運(yùn)行直流鍋爐,
單爐膛、一次再熱、四角切圓燃
型的除塵器,雙室四電場結(jié)構(gòu),2007 年 12 月正式投產(chǎn)。根據(jù)《火電廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 13223―2011) 的要求,自 2014 年 7 月 1 日起長三角重點地區(qū)執(zhí)行電廠出口煙氣粉塵排放濃度不超過 5mg/Nm3 標(biāo)準(zhǔn)。為滿足新的排放要求,公司對 #5 機(jī)組先后進(jìn)行了電除塵器的高頻電源改造、電除塵旋轉(zhuǎn)極板改造、MGGH 改造以及濕式電除塵改造。改造后,#5 鍋爐的電除塵各電場的電源額定二次參數(shù)分布見表 1 ;
#5 鍋爐電除塵器各電場的陰極線形式配置情況見表 2。
表 1 #5 爐電除塵器的電源容量分布
燒方式、平衡通風(fēng)、露天布置、固態(tài)排渣、全鋼構(gòu)架,懸吊結(jié)構(gòu)Π 型鍋爐,燃用神華混煤。鍋爐的最大連續(xù)蒸發(fā)量為 1950t/h,與汽輪機(jī)的 VWO 工況相匹配。#5 鍋爐電除塵器本體采用 2 臺型號為 2FAA4×30M-2×144-150-A2
項目 一電場 二電場 三電場 四電場 旋轉(zhuǎn)極板A1 1600mA/72kV 1600mA/72kV 1200mA/72kV 1200mA/72kV 1200mA/72kV A2 1600mA/72kV 1600mA/72kV 1200mA/72kV 1200mA/72kV 1200mA/72kV B1 1600mA/72kV 1600mA/72kV 1200mA/72kV 1200mA/72kV 1200mA/72kV B2 1600mA/72kV 1600mA/72kV 1200mA/72kV 1200mA/72kV 1200mA/72kV
表 2 #5 爐電除塵器陰極線類型分布
一電場 二電場 三電場 四電場 旋轉(zhuǎn)極板A1 芒刺線 螺旋線 螺旋線 螺旋線 芒刺線A2 芒刺線 螺旋線 螺旋線 螺旋線 芒刺線B1 芒刺線 螺旋線 螺旋線 螺旋線 芒刺線B2 芒刺線 螺旋線 螺旋線 螺旋線 芒刺線
故障分析
根據(jù)現(xiàn)場運(yùn)行情況的參數(shù),除塵器所有的一、二
電場,包括部分三電場的運(yùn)行參數(shù)都有一個共同特點: 二次電壓非常高,二次電流都很低。這是典型的電場電暈封閉現(xiàn)象。
所謂電暈封閉,是指當(dāng)進(jìn)入電除塵器的含塵氣流的微小顆粒濃度高時,荷電塵粒所形成的電暈電流不大,但所形成的空間電荷較大,進(jìn)而抑制電暈電流的產(chǎn)生。當(dāng)含塵量大到某一數(shù)值時,塵粒在電場中幾乎不能得到電荷,電暈電流減小至零,電暈現(xiàn)象消失, 電除塵器失去除塵作用,此為電暈封閉。
而發(fā)生電暈封閉時,由于除塵器內(nèi)粉塵的濃度很高,導(dǎo)致極線的起暈電壓升高。當(dāng)滿足高頻電源設(shè)定的U2>65kV、I2<6% 的報警條件時,觸發(fā)輸出開路故障, 電源跳閘。當(dāng)一電場電源跳閘失去除塵的作用時,二電場粉塵濃度升高,由于二電場配置的極線放電能力比一電場差,導(dǎo)致二電場也發(fā)生電暈封閉,引起高頻電源運(yùn)行參數(shù)變化,甚至發(fā)生輸出開路跳閘。
故障原因分析
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- 電場粉塵濃度升高
故障前,#5 機(jī)組負(fù)荷 560MW,A/B/D/E/F
所以負(fù)離子在電場中的運(yùn)動居于主導(dǎo)地位。通過電場的粉塵微粒捕獲負(fù)離子后,成為帶負(fù)電荷的粒子向收塵極運(yùn)動,這種帶電微粒的運(yùn)動速度很慢(只有每秒幾厘米),會在電場中形成空間電荷。當(dāng)煙氣的含塵濃度較低時,空間電荷形成的電場強(qiáng)度小, 電暈極與收塵極之間的電場仍然起主導(dǎo)作用,帶電粉塵微粒受到此電場力的作用而加速向收塵極移動, 最終吸附在收塵極上。但當(dāng)氣體含塵量過大時,空間電荷形成的電場強(qiáng)度會變大,兩個電場疊加會導(dǎo)致電暈區(qū)的電場強(qiáng)度減小,電暈受到抑制,電暈電流幾乎降低到零[1]。這是導(dǎo)致除塵器故障的主要原因。
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- 電場起暈電壓升高
MGGH 又稱低低溫?zé)煔馓幚硐到y(tǒng),作為一種新型高效的環(huán)保工藝系統(tǒng),具有提高除塵效率、消除煙囪“冒白煙”等優(yōu)點,克服了傳統(tǒng) GGH 易堵塞和SO2 泄露等問題。其工藝流程見下圖。
MGGH-H/E(熱媒水熱量回收系統(tǒng))設(shè)置在空預(yù) 器之后,使電除塵器入口的煙氣溫度降低,可提高除塵器處理煙氣的性能。MGGH-R/H(熱媒水熱量再熱 系統(tǒng))設(shè)置在脫硫吸收塔出口,通過密閉循環(huán)流動的熱媒水,用從降溫?fù)Q熱器中獲得的熱量去加熱經(jīng)過濕
故障當(dāng)天,機(jī)組的加倉煤種以蒙泰混
磨運(yùn)行。
-5500 及蒙混
式除塵器后的煙氣,使其溫度升高到 80℃左右。按
此流程,煙氣經(jīng)過 MGGH 后,溫度從 120℃~ 130℃
2 煤為主,其灰分為 19.75、硫分為 0.24,E\F 磨燃燒的是污泥煤。高灰分燃煤外加兩磨燃燒污泥煤,直接導(dǎo)致了電除塵器入口的粉塵濃度非常高。
在除塵器內(nèi),電暈極(陰極線)和收塵極(陽極板) 所形成的非均勻電場中,氣體發(fā)生電離。電離產(chǎn)生的正離子向電暈極運(yùn)動,電離產(chǎn)生的負(fù)離子(包括電子)向收塵極運(yùn)動。由于暈外區(qū)比電暈區(qū)大得多,
降至 90℃左右,煙氣中的 SO3 與水蒸氣結(jié)合,生成硫酸霧。由于此時煙氣還未進(jìn)入除塵器,硫酸霧先被煙氣中的粉塵顆粒吸附,隨后進(jìn)入除塵器。由于硫酸霧能大幅降低粉塵的比電阻,在一定程度上提高了除塵器的收塵效率 [2]。
MGGH 作為一種提高除塵效率的新型方案,有優(yōu)點,如降低了煙氣溫度、使煙氣中含水量增加,從
#5 爐 MGGH 流程圖
熱煤水泵
煙囪
換熱器
濕電
吸收塔
電除塵
換熱器
空預(yù)器
而使煙氣中的含硫氣體附著在粉塵的表面,降低粉塵的比電阻,提高除塵器的除塵率。也有缺點,如由于煙氣溫度降低,給除塵器帶來一些其他的問題。
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- 低低溫對粉塵濃度的影響
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煙氣溫度降低,在壓力不變的情況下,會使煙氣的體積減小。由于粉塵是固體狀態(tài),所以燃燒同樣的燃煤,使用低低溫之后進(jìn)入除塵器的粉塵濃度會增加, 加重了除塵器的負(fù)擔(dān)。
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- 低低溫對極線起暈電壓的影響
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由 Peek 公式可知,空氣中極線起暈的電場強(qiáng)度
Ec 公式為 :
會被動的導(dǎo)致電場所需要的電源容量增加,一定程度上導(dǎo)致了此種二次電壓變高,二次電流降低的情況。
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- 振打系統(tǒng)配置不合理
振打系統(tǒng)是電除塵器系統(tǒng)中比較重要的部分,也是調(diào)節(jié)除塵器效率的有效手段。如果電除塵器的集塵極上有過多的粉塵堆積,會改變電場內(nèi)部的工作條件, 影響到粉塵的驅(qū)進(jìn)速度,進(jìn)而影響除塵效率,甚至引起“反電暈”現(xiàn)象的發(fā)生。若電暈極有過多的粉塵堆積,會降低電場強(qiáng)度,造成電源閉塞等一系列不正常狀況,影響除塵效率。所以,保證除塵器振打系統(tǒng)工作正常是保證除塵器正常工作的重要因素。
該 #5 鍋爐電除塵器的振打系統(tǒng)仍然使用的是振打錘式振打系統(tǒng),其中陰極振打位于除塵器頂部,用
?? = 1T3/T
式中 :
4 1P/ 4
3
P
于敲打陰極框架 ;陽極振打位于除塵器陽極板底部框架,用于敲打與陽極框架相連的承擊氈。其中各電場振打的時序見表 3。
a—電暈線半徑,m ;
m—相極對線空粗氣糙密系度數(shù);; Ec—起暈電場強(qiáng)度,v/m ;
δ—
T0―開式 273.15,K ; T—實際溫度,K ; P0—標(biāo)準(zhǔn)大氣壓,Pa ; P—實測大氣壓,Pa ;
對上式進(jìn)行積分可得到起暈電壓值 Vc 公式為 :
式中 :
b—陰極到陽極的距離,m ;
m—極限粗糙系數(shù),一般為 0.5 ~ 0.9[3]。
由此可知,在其他條件一定的情況下,δ(相對空氣密度)會影響極線的起暈電壓。在低低溫的條件下,δ 的值會變大,因此電場的起暈電壓也會升高,
隨著國家環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)的不斷提高,各種提高除塵效率的方法不斷涌現(xiàn),直接導(dǎo)致除塵器各電場(特別是一、二電場)的收塵量大大增加,因此原來的除塵標(biāo)振打時序也不再適用,合理調(diào)整振打的時序勢在必行。
隨著高頻電源的應(yīng)用,各電場電源容量的提升, 各電場的運(yùn)行電壓會有一定程度的提升。另外由于MGGH 的投用,極線的起暈電壓進(jìn)一步升高,也進(jìn)一步提高了電源的運(yùn)行電壓。高電壓雖然有利于提高收塵效率,但是由于除塵器的振打系統(tǒng)也是在高頻電源運(yùn)行期間工作的,此時極板間更高的電壓會形成更強(qiáng)電場,在此作用下極板上的帶電粉塵粒子的附著力更強(qiáng),振打清灰時粉塵更難被全部清理下來,粉塵也就更容易在收塵極和陰極線上堆積,影響除塵器的正常工作。粉塵大量在陰極線上堆積會造成“陰極線肥大”,引起電暈閉塞,進(jìn)而影響電除塵器的除塵效率 [4]。當(dāng)然,隨著降壓振打技術(shù)的引入,由振打系統(tǒng)引起的
表 3 電除塵器振打時序表
一電場 二電場 三電場 四電場 五電場
電場
陰極 陽極 陰極 陽極 陰極 陽極 陰極 陽極 陰極 陽極
振打時間 /s 150 150 150 150 150 150 150 150 150 無
停止時間 /s 450 300 750 600 1050 900 1350 1200 1650 無
電暈閉塞現(xiàn)象將會顯著改善。
5 結(jié) 語
隨著環(huán)保排放要求的提高,各電廠不斷引進(jìn)新技
術(shù)來提高除塵設(shè)備的除塵效率,以滿足排放的要求, 如 MGGH 技術(shù)。但是 MGGH 技術(shù)在國內(nèi)的推廣時間并不長,還普遍缺乏運(yùn)行經(jīng)驗。MGGH 可在一定程度上提高除塵的效率,但 MGGH 在投運(yùn)中會產(chǎn)生哪些問題及負(fù)面影響,目前還不明確,除了已知的低溫腐蝕外,造成除塵器壓力增大也是一個方面。另外, 隨著各電廠對燃煤經(jīng)濟(jì)性研究的深入,燒褐煤甚至污泥煤也將是一種常態(tài),在這種背景下,如何確保除塵設(shè)備的安全、穩(wěn)定運(yùn)行就顯得尤為重要,需要從這種設(shè)備的異常工況中總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn),分析原因,摸清規(guī)律,制定相應(yīng)的應(yīng)對措施,才能更好地適應(yīng)環(huán)保的新要求。
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Case Analysis of the Running Fault of Electrostatic Precipitator (ESP)
HAO Jia1, ZHENG Li-cheng2, YU Sai2
(1. Jiangyin Ligang Power Generation Co., Ltd, Wuxi Jiangsu 214444;
2. Zhejiang Doway Advanced Technology Co., Ltd, Jinhua Zhejiang 321031, China)